座人最火中铝郑州氧化铝厂降本增收工作侧记
中铝郑州氧化铝厂降本增收工作侧记
【铝道】328,一个普通得不能再普通的数字。但是,正是这样一个普通的数字,它代表了氧化铝人点点滴滴汗水积累出的奇迹,它更代表了几千名中铝郑州企业人继续工作的希望。
328到底是什么?上半年,公司氧化铝生产制造成本比去年扎扎实实地降低了328元/吨。
经过8年的持续拼搏,降低氧化铝生产成本的空间也在不断地缩小,然而,氧化铝人让不可能变为了可能,在如此艰难的时刻,仍然实现了成本的大幅降低。今年年初以来,氧化铝厂以老系统退出生产流程为契机,通过整合改造,优化组合等措施挖掘出了降低生产成本的新空间。
优化系统稳产高效
公司称
去年老系统退出生产后,开5组、4组还是3组管道化装置?今年年初,一个新的课题摆在了氧化铝人面前。氧化铝厂既要保证完成中铝公司下达的生产任务和指标,又要综合考虑供矿、供汽等多方面因素,还要保证生产经济高效,实现成本较低。
年初,根据生产中面临的问题,氧化铝厂根据不同的攻关方向成立了攻关小组,各攻关小组明确了与分工,并制订出攻关计划。其中,生产组织优化组专门对开几组管道化装置的问题进行了研究。
该攻关组结合供电、供汽条件及新系而且也容易碰坏娇贵的部份—传感器统设备配置情况,经过技术攻关人员精密的测算以及在实践中的不断摸索优化,确定了开5组管道化装置运行的方案。
原测力精度高来老系统开烧结法的时候,与新系统共同运行,相当于混联法。 氧化铝厂副厂长郝跃鹏告诉: 目前,开5组管道化装置是较佳的运行平衡体系,既能保证完成中铝公司制订的年度氧化铝产量任务,又较高效节能。
郝跃鹏指着电脑屏幕中的制造成本曲线说: 成本一路下降,趋势很好。这种生产模式为公司持续降本和稳定高产打下了比较好的基础。
快速改造效果立显
氧化铝厂快速推进了一系列降本增收的内部改造和小改小革,如:精液换热液碱、重油蒸汽雾化改高压风雾化、水系统改造等,使蒸汽、水的消耗有了大幅度地降低,从而降低了成本。
老系统退出后,氧化铝厂将老系统的水路彻底切断,并对新系统水路进行了整合。梳理过程中,该厂排查了好几百个点,逐个点分析是否能够切断或者改道、整合,改造了很多小的地方。经过数月的努力,该厂克服弹性生产期间产量低等不利因素,使新水消耗由1月份的2.07吨/吨-氧化铝降到4月份的0.94吨/吨-氧化铝,创历史新低。
分解车间精液温度高,进种分之前要降温。液碱的凝固点是零上4摄氏度,一到冬天,液碱就会从液体变成固体,需要加热。原来液碱输送管道都是用的蒸汽伴热,现在改为跟精液换热。一边是热的精液,一边是冷的液碱,一种需要降温,一种需要升温,中间加上换热器,一过之后,再也不需要浪费蒸汽了。
之前,液碱只有冬季的4个月需要加热,而伴热蒸汽是常年开着的。 氧化铝厂首席工程师杨群太告诉: 这样减少了蒸汽消耗,避免了不必要的浪费。
整合流程降低消耗
3月份整合之前,因为新系统的配置不够,还需要开老系统的破碎和磨机,生产流程从老系统到新系统,战线拉得比较长。3月份,氧化铝厂将4号管磨整体移位到配料车间、取料机大修、对辊磨移位,整合原、配料破磨系统流程,对后续指标的稳定优化打下了基础,也解决了公司多年的矿石均化问题。矿耗从之前的2.2吨/吨-氧化铝降到了目前的2.1吨/吨-氧化铝。
郝跃鹏告诉: 如果老系统破磨系统不整合过来的话,老系统蒸发的母液、电耗、水耗都不能完全退出,通过整合以后,消耗彻底退出了,节省了很多能源,也为新系统今后的整合奠定了基础。
在4号管磨整体拆除移建过程中,为了尽可能地节约材料,降低费用,原料车间党员和生产骨干主动承担了为4号管磨开车所需的钢球清选工作,他们试样所能承受的实验力小到几10厘牛(如纺织用氨纶丝)在狭小的空间内,认真仔细地将80毫米以上此时的旌旗灯号为模仿旌旗灯号大球和80毫米以下不失圆的小球分别清选出来存放进吨包袋。经过3天清选,共清选出57吨大球和21吨小球供4号管磨使用,节约成本近39万元。
上半年,氧化铝厂配料车间克服破碎系统能力不足等困难,保质保量地完成了5组管道化的矿浆供应,在中铝公司破磨组的专业对标中,取得了上半年总排名第二的优异成绩。
历经了上半年的艰苦奋斗,相信只要氧化铝厂秉持 破釜沉舟 的拼搏精神、 爱国,创业,求实,奉献 的大庆精神和 自力更生、艰苦奋斗 的红旗渠精神,把精力用在工作中,把心思放到降本上,尽心竭力、真抓实干,就一定能够实现扭亏脱困的目标。
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